雖然在煤氣公司或者其他化工公司,都會用到橫管終冷器冷卻煤氣,但是仍舊存在一些弊端,比如在終冷器設(shè)備在運行時阻力上升比較快,需要頻繁倒用終冷器,而且清掃困難,容易影響后續(xù)工藝的操作。如此,針對于以上種種弊端特地做了改造。對于改造后的工藝流程,終冷器維修廠家給大家介紹一下。
1、嚴格控制了初冷器后煤氣溫度
改造后,對于初冷器后煤氣溫度嚴格控制,降到了平均21攝氏度左右,方便煤氣中的焦粉、焦油、萘等物質(zhì)可以有 效吸收和分離,延緩終冷器阻力上升的速度。而且因為煤氣中雜質(zhì)減少,也為后續(xù)脫苯工序創(chuàng)造了有利的條件。
2、提高了硫銨工序的操作
生產(chǎn)硫銨過程中,一旦當母液結(jié)晶比達到1/3時,便及時提取結(jié)晶,以免將含有晶體的母液帶入煤氣中。
3、改造了終冷器噴灑管道
終冷器維系廠家指出,從冷凝泵房的循環(huán)氨水泵出口處引出一根專用的管道,直接由氨水對終冷器清掃,解決了清掃困難的問題。清掃時,采用循環(huán)氨水噴灑清掃,其噴灑量根據(jù)終冷器阻力,控制在15-20m3/h,噴灑后的循環(huán)氨水經(jīng)泵送往冷鼓工區(qū)的機械化澄清槽。
另外,冬季噴灑時,噴灑液應(yīng)配10%-15%的輕質(zhì)焦油,因為萘容易溶于焦油,因此噴灑液可以很好地溶解凝結(jié)在橫管終冷器冷卻管外壁的萘。在實際運行過程中,終冷器開一備一,根據(jù)阻力大小采取交替噴灑。噴灑終冷器時,關(guān)閉終冷器出口煤氣閥門,并放空塔體的冷卻水,冷凝液槽中需通蒸汽加熱,采取連續(xù)噴灑。
綜上就是橫管終冷器維修廠家給大家介紹的改造后的終冷器工藝。經(jīng)過改造,終冷器阻力上升變換,也不需頻繁倒換,其倒換周期從原本的5-7天延長到了20天倒換一次,節(jié)省大量的時間及精力。