在焦化廠的煤氣通常采用橫管式冷卻器冷卻,但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用過(guò)程中,煤氣倉(cāng)負(fù)壓控制出現(xiàn)誤差,從而導(dǎo)致終冷器的表面形成煤焦油結(jié)垢。此時(shí)就需要對(duì)其清洗。清洗方式有高壓清洗、化學(xué)清洗等。今天我們就來(lái)了解一下用化學(xué)清洗這種方式,清洗終冷器的優(yōu)勢(shì)及不足之處。
終冷器維修時(shí),打開(kāi)人孔檢查的時(shí)候,會(huì)發(fā)現(xiàn)橫管的外部被油污覆蓋、堵塞,導(dǎo)熱性能因此就會(huì)變差,垢層熱阻力大,嚴(yán)重的話會(huì)影響燃?xì)饧暗膿Q熱,從而導(dǎo)致終冷器冷卻不良??傊K冷器表面有煤焦油污垢,不僅會(huì)導(dǎo)致管束堵塞,還會(huì)影響著氣體的冷卻和流動(dòng)。因此,對(duì)其設(shè)備進(jìn)行清洗是必然的。
一般情況下,為了降低設(shè)備的阻力,清洗表面的煤焦油污垢,可以采用化學(xué)清洗的方法。不僅可以溶解終冷器殼程管壁外的煤焦油垢,對(duì)于萘焦油和硬煤粉殘?jiān)兄硐氲姆稚⒑推嶙饔谩6疫€可以回收再利用,通過(guò)精餾回收,從而降低設(shè)備的清洗成本。
即便采用化學(xué)清洗終冷器,清洗效果比較理想,也得到了大部分人的認(rèn)可,但是依舊存在著一些弊端。比如,該清洗方法是密閉清洗的,不能用手清洗。另外,因終冷器殼側(cè)有氣體,閃點(diǎn)低,所以安 全性無(wú)法得到保障。
綜上所述,就是化學(xué)清洗終冷器的優(yōu)勢(shì)及不足。另外,這種清洗方式縮放量較大,用溶劑清洗溶解的話,成本也比較高。